实例1 上海某染料化工厂二车间204工段生产产品为橙色基GC染料。工艺流程为间氯苯胺加盐酸与水即成盐类,后经冷却、过滤,即为成品。该工段的设备经大修后于1989年6月12日开始恢复生产,12~13日操作工魏某工作后感不适,14日于工作后仍觉不适、头晕、乏力、恶心等,前来接班的女工唐某见魏某口唇、指甲青紫,告知后即由厂方送市有关职业病专业机构急诊,诊断为轻度间氯苯胺中毒。
该工段设备大修后,恢复生产前,未对设备作全面检查及必要的查漏测试,操作工不了解该生产工艺所接触的化学毒物,未佩带防毒口罩,操作时未开排风装置,并处于下风向,这些是造成中毒的主要原因。
实例2 上海某染料化工厂305缩合工段主要生产AS-E、AS-B两种染料,两种染料轮换生产。1986年3月24日上午8时左右,在由AS-E转产AS-B时,发现蒸馏釜原料管道堵塞,该工段技术员施某为排除故障拆开阀门准备检修。由于管道内仍有一定的压力,随着阀门的拆除,管道内留存的对氯苯胺加速喷出,部分对氯苯胺直接溅落在施某的面部,他只简单地用水冲洗了一下,就以为没事了,继续作业,这时工段长倪某和操作工许某见状,即帮助施某将剩余的3吨对氯苯胺加热到110℃,放掉后继续进行转产准备,倪某和许某在作业过程中,双手皮肤均接触过对氯苯胺,同时也吸入了部分对氯苯胺气体。上午9时许,有人发现施某面色发紫,本人感到胸闷、头痛,即将其送往专科医院诊治,经化验,施某血液高铁血红蛋白在30%左右,诊断为急性对氯苯胺轻度中毒,收治入院。倪某和许某两人一直工作到下班,自觉有头晕、胸闷、恶心、肝区疼痛等症状,随即也去了转科医院求诊。检查结果,两人口唇、耳廓均有轻度紫绀,经化验血高铁血红蛋白大于10%,也诊断为急性对氯苯胺轻度中毒,收治入院。
事故发生的主要原因是,厂方对减少管道阻塞缺乏有效的工艺措施,也没有制订检修作业的安全操作规程,检修时作业人员未使用个人防护用品,致使皮肤直接接触对氯苯胺,并吸入对氯苯胺气体。同时,作业人员自我保护意识极差,对对氯苯胺的危害性不了解,他们不知道对氯苯胺可以通过没有损伤的皮肤进入体内,因此在作业时,毫无畏惧地让双手接触对氯苯胺液体,皮肤沾染了对氯苯胺液体后,也不及时彻底清洗,将污染的对氯苯胺去除干净,结果导致残剩的对氯苯胺继续经皮肤吸收,以至中毒。
实例3 上海市奉贤县某乡办化工厂四车间试生产对氯苯胺:由对硝基氯化苯加铁粉、水、盐酸后经还原反应产生对氯苯胺。反应结束后在还原分离桶内尚有少许铁泥要用铁锹铲出。
1992年11月30日凌晨0时30分,王某(男,40岁)、刘某(男,24岁)2名工人开始从分离桶内铲铁泥,由于天气冷,铁泥结块,至凌晨3时,工人开始向分离桶内冲蒸汽,并将铁泥铲出。此时有大量对氯苯胺气体逸出,车间随备有个人防护用具,但工均未佩带。早晨5时30分,2名工人自觉头痛、恶心、胸闷、口唇及手指青紫,才停止工作,到上午8时送医院就诊,诊断为急性对氯苯胺中毒。
事故原因主要是生产工艺原始,分离桶敞开式,用手工铲铁泥,作业场所无通风排毒设备,操作工不了解对氯苯胺毒性,且又未佩带防护面具,任意冲蒸汽更加大了对氯苯胺逸出量,从而引起中毒。
转载请注明出处:职业病网 www.7785.org